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恒昌机械离心选矿机在处理铁矿石中的应用

[ 时间:2011-12-14 8:39:23 ]
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                           恒昌机械离心选矿机在处理铁矿石中的应用
    鞍钢弓长岭新选厂是我国最早(1975-977年)建成的处理假象磁铁矿石的磁重流程选矿厂。矿石中铁矿物主要是磁铁矿和假象赤铁矿,脉石是石英、角闪石等。矿石经磨碎到一200目占63一75%,先经弱磁选机选出磁铁矿,磁选尾矿送重选处理,原设什重选全部采用φ800x600离心机采取一次粗选、一次精选流程,得最终精矿和最终尾矿,精选尾矿循环处理,设备工作条件见表中φ800离心机铁粗、精选数值,作业指标见表。


     尽管表所列指标接近设计值,但由于全厂按300万吨/年规模共安装了720台离心机
,很难做到完善管理,兼之原矿中磁性铁含量波动很大,致使重选给矿浓度和体积也难以稳定,设计预定精矿品位60.30%,作业回收率76.71%,而实际1978年全年重选精矿平均品位只有57.83%,回收率为62.45%。
    为了贯彻精料方针,1978年开始进行了第一次技术改造。原矿磨矿粒度提高到一200目占
75%t磁选尾矿先经水力旋流器分:级,沉砂给螺旋榴槽,滋流送φ1600x900双锥度离心选矿机,经一次租选、二次精选得最终精矿和最终尾矿。离心机总合数减为288合。
    经过流程改造后,离心机的作业指标还是不稳定,原因仍是进入重选的矿量多变所致。尽管
如此。据1985年全年统计,在给矿品位为30.22%条件下,重选精矿品位提高到了63.71 %,作业回收率61.03%,虽未达到设计值但比改造前已有很大进步。
    为了解决重选矿量不稳定并降低能耗,1985年又在7,8两系统进行了二次改造。这次改造采
用阶段选别,强磁抛尾,中矿再磨、柱细分选的磁重流程。在一段磨矿后应用螺旋溜槽选出大量磁铁矿及赤铁矿作合格精矿,稳定了二段磨矿后的重选给矿量,并使一、二段球磨机的合数变为2对1。二段磨矿后的重选流程与一次改造时相同,但粗选离心机的给矿粒度降低到一200目占84%,由于给矿细度增加(其中小于4.021毫米粒级占42.55%,而双锥度离心机对该粒级的回收率只有44.12%),致使离乙机的作业回收率降低。在最终精矿品位为62.83%时,回收率只有58.17%。各离心机的分选指标列于表11.8._1。但对整个生产流程来说,选别指标却大幅度提高。
    应用离心选矿机还对鞍钢齐大山铁91石、河北司家营铁矿石,首钢水厂铁矿石,湖南洞石铁
矿石、湖南祁东铁矿石、昆铆上厂铁矿石、马钢姑山铁矿石和海南铁矿石进行了试验室或工业试验,采用的条件与分选指标大体相近,但只有少数选厂纳入到生产流程中,多数矿山在考虑到生产成本后未能建设。

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